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霍山抽蓄项目洞渣变废为宝
湖北日报 2026-05-29 17:32:12

通讯员吴凡 徐珏

霍山抽蓄项目的工地上,有两台巨大的破碎机日夜不停地响。它们“吃”进去的是隧道里挖出来的石头,“吐”出来的是混凝土需要的砂石料。

“这叫‘吃干榨净’。”中交二航局项目总工方园站在破碎机旁边,拍了拍设备的外壳。四座隧道累计挖出的洞渣有几十万立方米,以前要花钱运到弃渣场堆着,现在变成砂石料,又浇回了隧道里。

这套砂石加工系统是项目部自己建的。从设备选型到安装投产,只用了四十天。山里的大型设备不好运,破碎机拆成零件,用平板车一趟一趟拉进来,在山谷里重新组装。

“调试那几天,技术人员吃住在现场。”方园说。筛网堵了,停机清理;皮带跑偏了,校正后再开。头一个星期,设备三天两头趴窝,工人们一边调一边改,把下料口加大、把喷淋水管加粗,硬是把故障率降了下来。

砂石料生产出来,直接通过传送带送到旁边的拌合站。两台搅拌机同时工作,一天能出几百方混凝土。罐车排队等着装料,装满就走,送到最近的隧道只要十五分钟。

自产自用的好处不止省钱。外购砂石料质量不稳定,有时含泥量超标,有时级配不对。自己产的料,从源头把控——洞渣的岩性是确定的,破碎后筛分出来的砂石料颗粒均匀,配比稳定。

“混凝土强度合格率百分之百。”试验员说。

但自产也有自产的麻烦。隧道掘进速度快慢不一,洞渣供应时多时少。破碎机不能随便停,停了再开要费电。项目部在砂石料仓上装了料位计,缺料了提前预警,调度员跟隧道工点协调,尽量保持连续出渣。

有一回,隧道爆破后遇到断层,围岩破碎,进尺慢了三天。砂石料仓见底了。项目部紧急从外面调了一批碎石补上,等隧道恢复正常后,再把库存补回来。

“就像过日子,手头得有余粮。”方园说。

2026年春天,全线隧道开挖进尺突破七成。破碎机还在山谷里响着,传送带上砂石料哗哗地流。拌合站的储料罐又满了,罐车司机把车倒进装料口,按下喇叭,示意可以放料了。

【特别策划】洞渣“反哺”隧道,山里的石头自己吃了自己.docx




责任编辑:戴辉
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