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湖北日报通讯员何战胜
2026年回望往昔,中交二航局三公司在江苏仪征液化码头创下的沉桩攻坚故事,依旧被建设者们津津乐道。当年施工时遭遇的罕见地质难题,如今想来仍让人印象深刻。
“桩怎么就打不下去啊?这地质应该没这么棘手,难道勘测资料存在偏差?”仪征液化码头的水面上,公司金祥3号打桩船的30吨重锤重重砸向管桩,沉闷的敲击声揪着现场负责人王金龙的心,这位从业三十余年的“老法师”第一次犯了难。
该码头泊位长252米、宽28米,设计采用直径0.8米、长40米的PHC管桩共计350根,沉桩施工是整个项目的开篇关键。现场人员尝试加大桩锤油门,轰隆的锤击声愈发响亮,可沉桩效果却微乎其微,一锤下去桩身下沉不足1毫米。凭借多年经验,王金龙原本判断这类桩基最多千锤便能完工,可第一根桩足足打了3500多锤才勉强达标。金祥3号桩船起重能力达100吨,可作业53米长的桩基,应对40米长的管桩本应游刃有余,这般反常的情况让他满心疑惑,猜测是地质勘测抽点未能覆盖特殊地层。
首根桩基施工结束后,项目部联合监理、设计单位齐聚桩船现场会诊,项目技术负责人李勇提及,此前参与的邻近扬州澄西码头项目地质同样复杂,一味硬打绝非可行之策,不仅工效极低,还存在诸多隐患。王金龙也直言,后续还有三百余根桩基,若持续强行施打,极易出现桩身开裂、断裂的问题,超负荷作业也会严重损耗桩锤设备,建议补充地质勘测。
经勘探设计院重新勘测后,难题症结终于浮出水面:江底局部区域表层分布着2米多厚的粉砂与砾石,也就是施工中俗称的“生铁地”。这种砂石层潮湿密实,桩身下沉时会受到极大的顶部与侧向阻力,即便加大锤击力度,也难以实现有效沉桩。
各方研讨会上,将PHC管桩更换为钢管桩的方案被率先提出,但造价翻倍的成本问题让此方案难以落地。就在众人一筹莫展时,一个巧妙的思路被提出:砂石层黏性差且位于地表,不妨利用高压水冲的方式穿透地层。
经过商议,团队决定采用操作更便捷的外冲水工艺,相较于内冲水,外侧绑定钢管的方式无需贯穿整根桩基,15米长的高压钢管便可满足施工需求,固定与拆除都更为高效。项目部火速筹备高压水泵、钢管及法兰等设备器材,第二根桩基施工时,船员将水枪和钢管固定在桩底侧面,先以高压水流冲刷江底砂石,卷走表层密实的砾石层,形成深坑后再进行锤击沉桩。这一次,仅800余锤便顺利达到施工标准。
“第一根桩在生铁地里耗了四个多小时,如今半小时就能完成一根,沉桩作业终于顺畅了!”王金龙紧锁的眉头彻底舒展,这场依托巧思破解地质难题的攻坚,不仅保障了项目进度,也为类似水域施工积累了宝贵经验。
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