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华中药业公司智慧监控平台
湖北日报讯(记者张乐克、胡雯洁、通讯员王会华、黄艳斌)11月1日,2025年“新征程上看应急”央省主流媒体集中采访活动走进华中药业股份有限公司(以下简称华中药业),公司董事长高新发介绍,企业投资800万元,以硝酸替代硝酸铵的新工艺全线投产,成为全国首家完成此项工艺替代的原料药生产企业,将相关工序的风险等级从“特别管控”直接降至“一般管控”。
据了解,硝酸铵是一种具有高爆炸风险的化学品,也始终是悬在化工医药企业头上的“炸弹”。作为全国最大的维生素B1原料药生产商,此前,华中药业公司为降低风险,将库存从35吨降至20吨,但储存、运输、投料过程中的安全风险依然存在。
相关负责人介绍,2024年,应急管理部下发专项治理方案,要求相关企业开展硝酸铵替代工作,这与企业的内生需求不谋而合。湖北省应急管理厅2024年初在全省范围内开展了硝酸铵企业的安全复核工作,积极鼓励企业通过技术创新降低安全风险等级。在省应急管理厅及襄阳市应急管理局的帮扶指导下,华中药业在国内同类型企业中率先革新工艺。
华中药业公司副总经理王英介绍,工艺革新的核心是“本质安全”的提升:硝酸铵在高温、强冲击或密闭空间下会发生剧烈爆炸。同时,硝酸铵需要拆包、投料等人工操作,易产生扬尘,存在暴露和吸入风险。改用硝酸后,全程管道化、密闭化、连续化操作,实现“人料隔离”,可消除操作人员的安全风险。
公司员工张双如的感触最深:“原来,最累、最怕的是每天投140袋硝酸铵,要轻拿轻放,时刻担心碰撞、高温。现在,只需远程启动打料泵按钮,硝酸就进入计量罐,不用担心发生爆炸。”
安全投入同样产生了可观的经济效益。数据显示,新工艺使华中药业公司现场操作人员减少50%,生产管理成本降低12%,实现了安全与效益的双赢,进一步增强了企业综合竞争力。
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