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湖北日报客户端讯(通讯员 许威)
低调、淳朴、谦逊,是李时毅给人的第一印象。作为湖北益泰药业股份有限公司技术开发部副总工程师,李时毅一心扑在研发上,不断更新技术,让公司的产品收率与质量均达到国内领先水平。
在科技创新这条路上,不进则退。自担任公司技术开发部产品工程师以来,李时毅先后负责完成了盐酸克林霉素、克林霉素磷酸酯、奥拉西坦、盐酸克林霉素棕榈酸酯、4AA、瑞格列奈、草酸、鸟嘌呤、新冠中间体等产品的工艺研发,所做产品都已完成小试及中试,部分产品已实现大生产。
“每开始一个新项目,对我来说都是一次新的挑战。”李时毅说,在承担新项目研发以来,他对所负责的每个产品的工艺都进行反复调研,找出与其他同类企业产品的差距,在工艺上不断改进,降低生产成本,提高产品质量,使产品更具市场竞争力。“盐酸克林霉素重量收率达到91%,克林霉素磷酸酯收率达到83.5%,克林霉素棕榈酸酯达到110%……”介绍团队的研发工作时,李时毅如数家珍。
开展研发没有可借鉴的经验,时常会遇到困难,但李时毅从来不轻言放弃。他告诉记者,在接到产品定制任务时,时间紧,任务重,有时找不准研发方向,压力很大,但最后还是挺过来了。目前,公司在产品定制方面,通过快速的小试吸收与工艺改进,成功地在生产上进行了KLA、DMAP、MPPC、依达拉奉等定制产品的生产,为今后定制产品长期合作生产积累了一定的技术储备。
不单单是研发,在产品生产过程中也时常遇到新的问题,李时毅始终用“匠心”铸造品质。在克林霉素车间生产初期,出现产品收率不稳定、质量有异常的情况,李时毅临危受命,接受公司安排代理车间主任一职,到车间了解每一个管道、每一个仪表、每一台设备、每一项操作,从生产操作及设备问题上入手,对操作员工进行现场指导,细致耐心地讲解,总结与传授操作经验;细化操作过程,规范生产操作流程;改进生产工艺,降低生产成本及废液排放;改造设备,缩减解析液浓缩时间,提高丙酮溶剂回收率,降低废气排放等。经过一个多月的努力,在较短的时间内,使产品收率稳中有升。目前,克林霉素系列产品已常规化、规模化生产,成为公司新的经济增长点,年销售收入上亿元。
在公司产品克林霉素磷酸酯生产过程中,生产废水中含有吡啶,不能通过污水处理进行生物降解。为减少挥发性有机物排放,提高溶剂回收率,减轻环保压力,李时毅带领团队,经过2个多月的刻苦钻研,反复实验,通过树脂回收法,将吡啶提取并提纯至使用要求,处理后的污水可通过污水处理系统进行生物降解。他在完成减排VOCs工作要求的同时也总结了很多实用的经验技术,为公司其他车间减排VOCs工作奠定了一定的基础。
“个人的发展不算进步,团队、公司的发展和壮大才是真的进步。”这是李时毅经常挂在嘴边的话。为此,他经常带领一些新老毕业生,共同进行试验研究,将自身的理论知识及研发经验毫无保留地进行交流与传授,带领出一些具有独立实验能力、可帮助进行项目研发的人员。
近年来,李时毅先后荣获天门工匠、省艰苦地区专业技术人才奉献岗位、天门市最美科技工作者等多项荣誉。面对荣誉,他还是如最初一样坚守在生产研发一线,因为他知道,唯有继续奋斗,才能不辜负期望。
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